毛毯脫水能力及橫向含水量均勻性的分析
再造煙葉抄造過(guò)程進(jìn)行脫水的部位有成形部、壓榨部和干燥部。紙機(jī)各部位脫水量和脫水成本的差異也很大。成形部、壓榨部和干燥部脫除相同質(zhì)量的水所需要的成本之比為l﹕35﹕165。眾所周知,在紙機(jī)壓榨部若能使?jié)窦埛母啥忍岣?%,在干燥部就可減少5%的蒸汽消耗。為此,壓榨部應(yīng)當(dāng)盡可能提高壓榨效率脫除紙幅更多的水分。而壓榨部的脫水效率與毛毯性能直接相關(guān)。毛毯是濕紙進(jìn)行濾水并傳遞濕紙不可缺少的傳送載體,其性能優(yōu)劣對(duì)紙機(jī)的運(yùn)行速度、能量消耗和紙張的質(zhì)量等有重要影響,從而影響造紙機(jī)的運(yùn)行效率。本文對(duì)再造煙葉紙機(jī)的毛毯含水量進(jìn)行分析研究,以利于提高紙機(jī)運(yùn)行效率,實(shí)現(xiàn)企業(yè)降低成本增加效益。
1、材料與方法
1.1實(shí)驗(yàn)材料及設(shè)備
材料:再造煙葉制備過(guò)程原輔料。
設(shè)備:毛毯含水量測(cè)定儀,Lorentzen & Wettre公司。
1.2方法
毛毯含水量測(cè)定:利用Lorentzen & Wettre公司提供的毛毯含水量測(cè)定儀沿著毛毯橫幅方向測(cè)定毛毯含水量,并以橫幅含水量均值代表毛毯含水量,單位為g/m;
毛毯脫水能力=進(jìn)真空箱含水量-出真空箱含水量。
2、結(jié)論
通過(guò)對(duì)毛毯含水量進(jìn)行數(shù)據(jù)收集及分析,確定毛毯最適含水量。上毛毯進(jìn)真空箱前含水量控制于600——720 g/m,出真空箱后含水量控制于430——550 g/m,上毛毯運(yùn)行效果較好。且當(dāng)上毛毯脫水能力低于100 g/m時(shí),上毛毯下機(jī)。下毛毯進(jìn)真空箱前含水量控制于340——470 g/m,出真空箱后含水量控制于270——400 g/m,下毛毯運(yùn)行效果較好。且當(dāng)下毛毯脫水能力低于50g/m時(shí),下毛毯下機(jī)。
通過(guò)毛毯橫向水分均勻性研究,確定毛毯橫向含水量最適極差值,上毛毯≤120 g/m,下毛毯≤130 g/m,并確定毛毯橫向含水量常見(jiàn)故障。毛毯橫向含水量常見(jiàn)故障主要包括噴嘴堵塞、毛毯磨損、邊壓及輥中高過(guò)大。
對(duì)比毛毯化學(xué)及機(jī)械洗滌前后毛毯含水量及脫水能力。化學(xué)洗滌采用標(biāo)準(zhǔn)化堿洗,化學(xué)洗滌后橫向含水量極差由112g/m下降至73g/m,脫水能力由原有121g/m升高至170g/m。機(jī)械洗滌采用高壓針型噴淋移動(dòng)式清洗及低壓扇形橫向兩側(cè)互相重疊式清洗,且機(jī)械洗滌后橫向含水量極差由96g/m下降至71g/m,脫水能力由原有128 g/m升高至140 g/m。